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船用有线抓斗电器维修自主维修液力变矩器年

时间:2024-08-14 来源网站:顶点资讯

“回装成功啦!”在中交一航局二公司显浪基地码头,“交抓118”一片欢愉。公司总技师管延安和轮机长满彬彬相视一笑,修好这台液力变矩器让船员们信心倍增。

作为一艘抓斗式挖泥船,“交抓118”已工作20余年,先后参建青岛港、奥帆中心等工程。但在最近的施工任务中,这艘久经沙场的“元老”船渐渐有些心有余而力不足,吊机难以起吊重物。面对“老战友”这种情况,船舶分公司决定为其做个“小手术”。

“根据我对'老伙计'的了解,很可能是吊机液力变矩器元器件老化引起的,需要全面检修一下。”船机管理部长张旭切中要害。经过一番讨论,项目团队决定对液力变矩器进行拆检换件及管路清洗,以解决液压油内泄的问题,恢复船机设备应有的状态。但在是否寻求外部船修队伍帮助时,管延安摇了摇头,“我们一直强调要培养自有船修技能人才,小伙子们平常也学了不少,这不正好是个练兵的好机会。”

说干就干,下单采购配件、分离液力变矩器与主机、拆除出舱吊往预订车间,船员们一通忙活后,大修由此开始。尽管与其朝夕相处,但当这台长3米、宽1.7米、高1.7米的变矩器赫然出现在众人面前时,还是让人深感震撼。接受了船修培训的年轻船员们,看着各种船修工具整齐摆放,第一次与这些精密的元器件近距离接触,更多的则是兴奋。

“兄弟们,咱得好好拆装,这可是提升技能的好机会。涉及到精密元器件,大家要万分小心。”历时7天,项目团队对这台变矩器进行了“手术级”大解体。首先是变矩器表面油漆清理,避免任何杂质残渣损害设备,随后对离合器组、变矩器组、变速齿轮箱三个部分进行大拆分,再对每部分的阀、阀组、管路、电线和滤器等全部拆除。

在将一一摆开的配件,小心翼翼地逐个打磨、清洗、封膜保存后,项目团队终于迎来了回装时刻。“都说拆东西容易,回装难。这句话果然不假。”225种崭新配件琳琅满目,令管延安不禁感叹。项目团队围在一起,仔细翻看零件图册,开始着手液力变矩器关键部件——齿轮箱内部主输出轴安装工序。

按照图册说明,项目团队需将轴承放在油里预先加热,利用“热胀冷缩”原理,趁热将其套在轴上,冷却后便可牢牢套在一起。“这个让我来。”为了给年轻船员鼓劲,满彬彬决定打头阵。此刻,油已沸腾,满彬彬戴着隔热手套,用工具将圆环形轴承挑出来,迅速安装到轴上,再套入薄薄的垫圈,大约半分钟,这根主输出轴便已安装完成,间隙合适。此时,一旁的管延安正使用千分尺,测量拆除下来的离合片不同部位的厚度,仔细查看磨损情况,以确定新的离合片的安装间隙。测量过程中,管延安还时不时跟船员们探讨间隙精准调整的重要性。

接下来的日子里,满彬彬带领着项目团队一头扎进车间,将齿轮箱、变矩器、离合器、油箱等逐个组装完成,盘车试验旋转正常无卡顿,最后再将先前拆下的各个阀、阀组、管线、滤器等附件安装在液力变矩器机体表面。整整16天的时间,一台崭新的液力变矩器最终组装完成。

终于迎来了试车环节,成败在此一举。“准备好,启动!”看着吊机在空载试验和带负荷吊重试验中的优良表现,项目团队成员们长舒了一口气。“通过这次‘拉练’,我相信船员们都有了新收获。”满彬彬深有感触地说道。

(大众日报·大众新闻客户端记者 白晓 通讯员 李爱玲 栾翔)

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